淺談渦街流量計安裝及使用不當(dāng)對其測量結(jié)果的影響
摘要: 選取一臺用于蒸汽流量貿(mào)易結(jié)算用渦街流量計,利用常用的標(biāo)準(zhǔn)表法氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置作為計量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)標(biāo)定,研究在多種儀表和管路對中同軸質(zhì)量情況下,對儀表k 系數(shù)、重復(fù)性、儀表線性度等關(guān)鍵參數(shù)檢定結(jié)果的影響,以引起渦街流量計使用者對儀表安裝質(zhì)量的重視。
【引言】
氣體渦街流量計是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)中常見的計量器具,主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量。其具有壓力損失小,量程范圍大,精度高,儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定等特點(diǎn)。渦街流量計在使用時,必須知道其儀表k 系數(shù),而k 系數(shù)是流量計在流量標(biāo)準(zhǔn)裝置上經(jīng)過測量得到的。我們經(jīng)常遇到這樣的問題,同一臺流量計在不同檢定機(jī)構(gòu)處、甚至在同一機(jī)構(gòu)由不同人員進(jìn)行測量,得到的k 系數(shù)差異較大,使用戶產(chǎn)生較大疑問。針對這一現(xiàn)象,利用本所現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)表法氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置,僅就渦街流量計在安裝過程中非常容易產(chǎn)生的管表對中差異情況造成的同軸度偏差,分析其對k 系數(shù)檢定結(jié)果的影響。
1 標(biāo)準(zhǔn)裝置和被測流量計
1.1 標(biāo)準(zhǔn)裝置標(biāo)準(zhǔn)表法氣流量流量標(biāo)準(zhǔn)裝置,可檢定口徑為DN50~DN150、流量范圍(8~4200)m3/h 的渦街、渦輪、羅茨、腰輪等各類氣體流量計,準(zhǔn)確度等級為0.25級,有限期至2013 年1 月。
1.2 被測流量計是三暢儀表生產(chǎn)的SCLUGB型DN80 口徑的渦街流量計,編號1204251,準(zhǔn)確度等級為1.5 級,脈沖輸出。用于蒸汽流量計量的貿(mào)易結(jié)算,屬強(qiáng)制檢定計量器具。
2 測量數(shù)據(jù)
2.1 出廠檢定數(shù)據(jù)該儀表送至我所檢定時附有出廠檢定數(shù)據(jù),廠家已按照J(rèn)JG1029-2007《渦街流量計檢定規(guī)程》(以下簡稱《規(guī)程》) 的要求,選取qmin、qt (即0.2qmax)、0.4qmax、qmax 四個流量點(diǎn)使用標(biāo)準(zhǔn)表法氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置進(jìn)行了出廠檢定,數(shù)據(jù)見表1。
2.2 本所實(shí)驗(yàn)室檢定情況
2.2.1 使用舊管路在本所實(shí)驗(yàn)室首次進(jìn)行檢定時,使用的是一組舊管路,檢定數(shù)據(jù)見表2。
大家可以發(fā)現(xiàn),本次檢定結(jié)果與出廠平均k系數(shù)相比,相對誤差竟然達(dá)到了+6.39%,但是儀表線性度和重復(fù)性僅為0.325%和0.236%,符合《規(guī)程》規(guī)定的1.5 級要求,根據(jù)渦街流量計的測量原理,系數(shù)的變化會對儀表的計量準(zhǔn)確程度產(chǎn)生極大地影響,必須從中找出原因。略一分析,儀表口徑為DN80,而在本次檢定使用的管路實(shí)際口徑為77mm,管表交界處情況如圖1。
我們可以發(fā)現(xiàn),流量計的傳感器通路外圓幾乎被完全遮蓋,并且管表通路同軸情況也不甚理想,這些都導(dǎo)致了管路截面積的減小,有可能是k 系數(shù)增大的原因。我們將儀表與原廠法蘭連接后,仍將DN77 管路安裝于本所標(biāo)準(zhǔn)裝置上再做試驗(yàn),這樣基本可以保證儀表與管路的同軸度水平符合要求,檢定數(shù)據(jù)見表3。
儀表線性度和重復(fù)性仍然符合《規(guī)程》規(guī)定的1.5 級要求,而儀表平均系數(shù)與出廠檢定時相比相對誤差仍有+5.61%,與前次相比有一定的改善,但3mm 的管徑偏差顯然不是僅僅改進(jìn)了管表對中同軸度就能消除的。
2.2.2 使用新管路我們重新定制了一組新管路重新進(jìn)行試驗(yàn),該組管路的實(shí)際口徑為80mm,與儀表基本一致,檢定結(jié)果見表4。
本次檢定數(shù)據(jù)與前兩次相比有明顯好轉(zhuǎn),但與出廠檢定平均系數(shù)相比仍有較大差距,相對誤差達(dá)到+1.94%,仍會對貿(mào)易結(jié)算產(chǎn)生較大的差錯。我們繼續(xù)查找原因,發(fā)現(xiàn)雖然管路與儀表口徑基本一致,但是管表結(jié)合處并未能完全對中貼合,同軸度不夠理想,實(shí)際情況可見圖2,儀表傳感器通路外圓有被管道壁遮蓋情況,這一遮蓋等于人為減小了管路的橫截面積,極有可能是造成儀表平均系數(shù)偏大的主要原因。我們重新進(jìn)行對中校正工作,將管表對中做到如圖3 所示,與圖2 相比較,渦街流量計傳感器通路外圓完全露出,整個通路沒有被管道壁遮蓋情況,再次進(jìn)行試驗(yàn),數(shù)據(jù)如表5。
此次檢定數(shù)據(jù)中的平均k 系數(shù)為2373.24/m3,與出廠檢定相比相對誤差僅為+0.65%,供需雙方均對此表示較為滿意。
3 結(jié)束語
通過以上4 次試驗(yàn)數(shù)據(jù)與儀表出廠的比較,今后我們在使用標(biāo)準(zhǔn)表法氣流量標(biāo)準(zhǔn)裝置對氣體渦街流量計進(jìn)行檢定時,除了要保證儀表安裝到位,與管道連接處貼合無泄漏外,還要考慮到儀表傳感器通路與管路的同軸度,盡可能地做到如圖3 示意的同軸度。
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