孔板流量計在焦化廠干熄焦工藝應(yīng)用中出現(xiàn)的故障原因和處理方法
摘 要: 闡述了焦化廠干熄焦工藝中對循環(huán)氣體進(jìn)行在線分析的重要性。介紹了標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計系統(tǒng)組成及應(yīng)用中出現(xiàn)的故障原因和處理方法。改進(jìn)后,循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計正常在線檢測,可以有效地滿足干熄焦循環(huán)氣體在線濃度檢測應(yīng)用的要求。
前言
在干熄焦工藝中,惰性氣體大多采用 N2,隨著循環(huán)過程的進(jìn)行,循環(huán)氣體中的 H2 和 CO 成分逐漸增多,并很快形成了由 H2、CO 等組成的爆炸性氣體。正常生產(chǎn)時,循環(huán)系統(tǒng)中的 O2 含量較低,不會引起爆炸,但當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)泄漏點或是在循環(huán)風(fēng)機(jī)停止運轉(zhuǎn)時,有空氣進(jìn)入就會發(fā)生危險。因此,及時、準(zhǔn)確地檢測循環(huán)氣體中 O2、CO、H2、CO2 的濃度,對保證干熄焦工藝安全生產(chǎn)有重大意義。干熄焦系統(tǒng)循環(huán)氣體中 H2、CO、CO2、O2 等微量氣體的含量是通過標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計進(jìn)行檢測的,故循環(huán)氣體成分分析與操作控制是保證干熄爐安全生產(chǎn)的關(guān)鍵。
1 干熄焦系統(tǒng)循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計系統(tǒng)組成及工作流程
1. 1 標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計的組成
整套標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計由磁力機(jī)械式順磁氧分析儀、紅外式一氧化碳/二氧化碳分析儀、熱導(dǎo)式氫分析儀、采樣蒸汽引射器、水噴射裝置、氣水分離器、旋風(fēng)冷卻器、過濾器、浮子流量計、控制單元等組成,其中熱導(dǎo) 式 氫 分 析 儀 采 用 英 國 SERVOMEX 公 司K1550R 型 H2 分析儀,順磁氧分析儀采用英國 SER- VOMEX 公司 2200 型 O2 分析儀,紅外式一氧化碳/二氧化碳分析儀采用英國 SERVOMEX 公司2550 型 CO/CO2分析儀; 采樣蒸汽引射器、水噴射裝置是樣氣預(yù)處理系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備。
1. 2 標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計工作流程
標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計用樣氣從干熄爐入口處采集,采樣氣時,蒸汽通過探頭蒸汽引射器的文丘里噴嘴形成文丘里效應(yīng),在文丘里噴嘴( 一級引射器) 處形成負(fù)壓抽取氣樣,樣氣和蒸汽的混合氣經(jīng)過取樣管線進(jìn)入分析柜,通過水噴射裝置( 二級引射器) 二次增壓及與冷卻水混合、凈化、降溫后,從上部進(jìn)入氣水分離器,除去氣樣雜質(zhì)和水分,進(jìn)行氣水分離后再進(jìn)入旋風(fēng)冷卻器,用壓縮空氣冷卻至 10 ~ 15 ℃進(jìn)入自動排凝器中,非常后通過過濾器過濾后分 3 路分別進(jìn)入H2 表、O2 表、CO/CO2 表中進(jìn)行樣氣分析,系統(tǒng)的工藝流程如圖 1 所示。
2 分析儀在干熄焦工藝的應(yīng)用
2. 1 應(yīng)用中遇到的問題
干熄焦循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計在使用過程主要有以下問題: 1) 無法自動排污; 2) 取樣管路易堵塞; 3) 尾氣排放管積水; 4) 冷卻水溫度過高。
2. 2 主要問題的原因及造成的后果
1) 引射用的蒸汽含水量大,管道上疏水裝置失效,樣氣管路易積水。不嚴(yán)重時,造成引射器吸力不夠,影響分析系統(tǒng)的響應(yīng)時間; 嚴(yán)重時導(dǎo)致管道內(nèi)蒸汽不流通,非常終造成整個樣氣管路積滿水堵塞,分析系統(tǒng)無法正常工作。
2) 采樣蒸汽引射器噴嘴經(jīng)常被焦粉堵塞; 另 外,引射用蒸汽溫度壓力低、水分大,造成樣氣中焦粉與蒸汽混合,在管內(nèi)沉積,堵塞管路。原分析儀預(yù)處理系統(tǒng)沒有吹掃裝置,沒法定期對取樣管路進(jìn)行吹掃,探頭經(jīng)過一段時間的工作后,容易在未端積聚焦油、粉塵等雜質(zhì),造成堵塞。每月樣氣管路堵塞次數(shù)在 2 次及以上。此時,在水噴射泵的抽引下,管路的負(fù)壓增加,必將增加外部空氣泄漏進(jìn)樣氣管路的機(jī)率。直接影響數(shù)據(jù)的真實性,導(dǎo)致生產(chǎn)的不穩(wěn)定。
3) 原分析儀的尾氣排放管是向上延伸排放的,排放口高于儀表柜的尾氣出口,而排放管道與儀表柜內(nèi)的樣氣管道又存在較大的溫度差,樣氣中的水分容易在此凝結(jié)析出。月平均積水不少于 1 次。當(dāng)分析儀系統(tǒng)中有某個表停運或由于堵塞而樣氣不通時,此處的水會倒流進(jìn)分析儀的測量模塊進(jìn)而造成測量模塊的損壞。
4) 通過對每周冷卻用除鹽水溫度進(jìn)行統(tǒng)計,冷卻用除鹽水平均溫度均在 40 ℃ 左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過 20 ℃的標(biāo)準(zhǔn)。冷卻水溫度高容易導(dǎo)致冷卻水過濾網(wǎng)變形失效,使得冷卻水中的雜質(zhì)容易在水引射泵的節(jié)流件聚積堵塞,造成冷卻水量減少,冷卻效果大大降低。導(dǎo)致部分水汽隨樣氣進(jìn)入后級的凈化裝置,污染末級過濾器。
2. 3 改造措施
1) 增設(shè)樣氣排水裝置
在蒸汽引射器后面加裝一個水汽分離器,如圖2,樣氣蒸汽混合汽中的大部分水分在此分離并由下方疏水閥自動排出,氣體由上方流出,效果是減少樣氣的含水量。
2) 增設(shè)在線吹掃裝置
如圖 3,在水氣分離器的出氣口和排水口各加裝一個閥門,當(dāng)要對探頭進(jìn)行吹掃時,關(guān)閉這兩個閥門,拆除蒸汽引射器內(nèi)的節(jié)流件,即可利用過熱蒸汽對探頭進(jìn)行充分的吹掃。另外,在進(jìn)儀表前的樣氣管道上加裝一個手動排污裝置,可在儀表檢修后重啟時快速排水,也可用于輔助判斷樣氣管路是否堵塞。還可作為吹掃管道時的出氣口,免除吹掃時拆卸管道的麻煩。
通過增設(shè)在線吹掃裝置后,維護(hù)人員通過開關(guān)相應(yīng)的閥門,很方便地利用蒸汽吹掃取樣探頭及樣氣管路。
3) 增設(shè)尾氣排水裝置
在儀表柜旁增設(shè)尾氣排水裝置. 如圖 4 所示,在尾氣排放管的低處加裝一個沉降器和排污閥,當(dāng)此處有水產(chǎn)生時,由于重力作用,水會自動流入下方的沉降器,而氣體則由上方排空。只要定時排放沉降器中的水,就可保證分析儀的安全運行。
4) 降低冷卻水溫度
在原冷卻用除鹽水管道中加裝一個冷卻器,用常溫的循環(huán)水與除鹽水進(jìn)行熱交換從而降低除鹽水的溫度。冷卻器安裝如圖 5 所示。
3 結(jié)語
干熄爐內(nèi)循環(huán)氣體的可燃組分始終處于爆炸范圍內(nèi),加上系統(tǒng)負(fù)壓造成漏空氣的情況難以避免,需要及時、正確地測量出氣體的組分。循環(huán)氣體在線分析 儀 的 應(yīng) 用,它 能 及 時、正確地測量爐內(nèi) CO、 CO2、H2、O2 的含量,使操作工能夠根據(jù)測量結(jié)果來判斷和調(diào)整生產(chǎn)狀態(tài)。
改進(jìn)后,循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計正常在線檢測,保證干熄焦系統(tǒng)的安全順產(chǎn),可提高干熄焦系統(tǒng)的干熄率、干熄率的提高,有利于高爐煉鐵的操作控制,降低了高爐的焦比,降低了高爐的運行成本。
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